自今年10月份起,纯氢已与原油加工量、原油加工损失率、乙烯加工损失率列为公司级月度四项重点考核指标。
产品产量实现稳中有增,这是该厂一再倡导转变工作思路的结果之一。即为“一增”。与此同时,“一减”减少的是什么呢?
“我们通过解决瓶颈问题,延长气化炉计划检修周期,以此达到减少维修费的目的。”该厂副总工程师李聿营刚刚完成了《煤气化长周期运行经验交流材料》,从五个方面46条措施,提炼成2万多字的经验。他表示,“我再做成课件,给大家讲讲,提高咱们队伍的整体水平,也为向外面的人证明,再给一套新装置我们一样能开得很好。”
该厂机械动力科科长邹清毅说:“厂里前两天开务虚会,我发言时说,要尽量压减非生产性开支,结果受到了批评。哈!”按照惯性思维,这个思路是普遍存在的。之所以受到批评,是现在二化提出了不一样的解释:生产性开支才是各项费用中的重点,在确保装置安全环保稳定运行的前提下,想办法压减这部分费用,牵住“牛鼻子”才会带来大收益。
气体联合装置是该厂维修费使用的大户,今年1至9月,维修费使用占到全厂生产性开支的77.8%。邹清毅他们在分管副厂长的带领下,组织专题讨论,通过减少阀内件维修费、捞渣机国产化等措施,力求逐步降低费用。