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华北油田煤层气效益型评价开发纪实

深化研究评价效益最大化,技术攻关单井效益节节高,科学排采稳产增气添效益,这两口井的成功,为下一步在二连新区低阶煤扩大评价和建产提供了良好的资源和技术储备,为低阶煤效益开发增添了动力。

金投原油网(http://energy.cngold.org/)09月28日讯,在单井产量低、开发效益差、理论支撑欠缺、关键技术难突破等困难形势下,华北油田煤层气开发逆流勇进,评价上创新思维,技术上闯出新路,管理上转变思路,实现了煤层气提质增效多点开花,综合效益大幅提升。

深化研究 评价效益最大化

煤层气是煤的伴生矿产资源。作为一种边际资源,其投资大、风险高,开发难度不言而喻。而且煤层气井要达到商业价值,从评价到效益开发需经过5~8年时间。因此,在低油价下,优选效益价值高的区块就显得尤为重要。

然而,沁水南部优质煤层气资源大部分已基本探明,沁南西部斜坡虽然煤层埋藏较浅,但构造相对复杂,保存条件较差,部分评价井产水较高,而且早期于上个世纪九十年代完钻的探井也未取得预期效果。面对难题,研究人员锲而不舍,对区域煤层气富集高产特征进行深化研究,认为其中浅层仍具有良好的生气和产气条件,建议对马必—安泽西斜坡一口评价井实施二次压裂工程。

该口井首次压裂最高日产气不足500立方米,二次压裂后日产气最高达到5003立方米,而且已超过60天日产2000立方米以上。二次压裂的成功,显示了西斜坡带浅层良好的勘探评价和建产前景。

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