齐鲁石化热电厂潜心研究氨法脱硫工艺,破解技术难题,持续进行环保设施升级改造,脱硫工艺实现循环利用
从2010年开始,他们分阶段对氨法脱硫进行升级改造,全流程提前介入方案制定,对每一个设备、每一道工序都进行研究探讨,完成改造后,整个系统对实际生产的适用性明显增强,解决了氨逃逸、气溶胶排放浓度大等问题。
8月31日,该厂最后2台半干法脱硫升级为氨法脱硫装置,至此,热电厂10台燃煤锅炉全部实行氨法脱硫工艺,副产品硫酸铵成为很好的复合肥原料,粉煤灰成为制造地砖的抢手货,灰渣成为修路的基础材料,整套脱硫工艺实现了零排放,热电厂从此踏上了循环经济利用新时代。
联合创新设备升级
今年5月6日,6号锅炉脱硫装置实现一次整体投运成功,这是该厂在环保装置建设中,不断克服难题,联合创新取得的又一成果。
他们对1至4号锅炉氨法脱硫工艺进行大胆自主创新,采取了两炉一塔模式、分段复合塔技术,通过分段设计,使各反应工艺过程始终在各自的功能区内独立完成,从而最大限度抑制了导致气溶胶产生的气相反应,成功地消除了氨雾形成的条件,解决了氨逃逸的问题。
在5、6号炉脱硫改造前,他们把质量关口前移到设计阶段,对在运的1至4号锅炉脱硫装置暴露出来的问题,在设计过程中进行全面改正。经过反复研讨,决定采用一炉一塔,减少由于脱硫塔故障造成的不必要的停炉损失,这样在脱硫装置出现故障时,哪台脱硫塔出现故障,停运哪台锅炉处理,降低了生产风险。
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