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扬子石化用好环保装置助力上游装置满负荷生产运行

扬子石化完成了尾气回收装置4个吸附罐16吨的活性炭更换,试验检测各项指标达到环保要求。

扬子石化贮运厂液体装卸作业区连续奋战两天,酷暑中完成了尾气回收装置4个吸附罐16吨的活性炭更换,试验检测各项指标达到环保要求。

为战胜各种困难,完成全年效益目标,扬子石化开展了为期三个月的“大干90天,全力满负荷,向新中国成立70周年献礼”活动。贮运厂作为扬子公司的原料进厂和产品出厂的贮存和转输基地,制定了活动方案,开展劳动竞赛,要求从安全环保着手,开好用好环保装置,确保VOCs(挥发性有机物排放)达标,助力公司上游装置满负荷生产运行。

加强罐顶气排放治理和数据跟踪。对按照贮罐新规范进行贮罐浮盘更新的65台贮罐,一罐一策,由专人每周一次对罐顶气进行监测分析,对不达标的立即组织整治。对正在进行检修改造的贮罐,要求严格按照环保要求进行VOCs治理,把此项列为贮罐验收的否决项,保证环保设施的质量。对尚待进行VOCs治理的贮罐,采取临时管控措施,避免罐顶气无组织排放。

保证环保装置能够充分发挥作用。贮运厂液体装卸作业区尾气回收装置是物料装卸、收付料过程中产生尾气的回收装置,每年通过活性炭吸附后解吸出来的尾气经过冷凝回收的液态烃近 30吨。自2014年该装置运行以来,吸附剂活性炭的活性逐年下降,影响尾气回收的效果。

贮运厂液体装卸作业区积极响应公司“大干90天”号召,说干就干,解决尾气回收装置活性炭的问题,通过活性炭采购、脚手架搭建、系统隔离、旧活性炭卸料等前期充分准备,7月18日清晨展开了新活性炭装填攻坚战,党员骨干带头,两天加班加点,于19日20点顺利完成任务,恢复系统自动运行,为公司满负荷生产提供了环保保障。

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