4月15日16:40,金陵石化油品储运部生产科长万里查阅LIMS质量系统,实时数据显示,储运103罐新生产的低硫船用燃油粘度170.2mm2/s、硫含量0.45%、灰份0.01%等近20多项指标。
但催化油浆杂质多,硫含量高,如何保持油浆质量好、损失小、效益最大化,也是摆在攻关组面前的一道难题。由于该方法独特,没有经验可循,无技术可参考。攻关组多方调研和研讨,决定采用一种特殊膜技术和专门工艺来净化油浆。同时,他们确定在2号催化裂化装置旁建造一套油浆净化装置试验,以期找到突破口。
2018年5月,2号催化裂化所在的工区按要求试验,将停用的质量分析间拆除,经过奋战完成试验装置建设,并不断完善设施,在净化油浆进冷却器前增加跨线,避免受储罐施工的影响。利用导凝点改造成采样器,保证分析顺利。
2018年8月9日正式试运,结果表明,油浆处理前固含量每升3.2克,处量后为0.1克,脱除率96.9%,效果明显。但是,出现了粘度大幅下降的问题,经重复试验问题依然,粘度降幅达90%。攻关组经多方找查,查明因循环泵封油混入处理后的油浆,导致了产品粘度降低。随后,他们新增一台齿轮泵,将处理后的油浆做封油,难题解决。
今年2月26日,用生产的净化油浆调制低硫船燃,进行台架实验,成绩合格。3月4日,又生产净化油浆888吨,固体杂质含量小于0.1%、含硫量、粘度,均满足低硫船用燃油生产求。
“这种方法较先进,我们还通过不断探索、总结和完善,使装置生产周期延长,由3个月延长到7个月,净化油浆质量合格,达到降本的目的。”2号催化装置主管刘伟高兴介绍。
至此,该公司以催化油浆用于生产低硫重质船用燃油取得成功,为企业实现规模化生产提供有力支撑。
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